你是否满意手中的NUC类迷你电脑?我发现,凡是此类电脑都存在比较严重的先天不足,那就是散热问题。虽然此类电脑都采用了低功耗CPU,在各个方面都做了优化,尽可能降低功耗,但是,受限于过分紧凑的尺寸,使得它们的散热能力表现孱弱。拆机观察,我的NUC13Pro的内部散热器结构简单,只有一块很小很薄的CPU散热座,上面有两根热管,分别通向主板后部的一条散热器,结构尺寸要比我的每一款笔记本都要更小,一个小风扇也远远不如那台报废的幻影峡谷的风扇大,而且人家还是两个风扇。NUC13Pro的机壳顶部完全封闭,两侧板的下部有进风网孔,空气会从此处进入机内,通过主板两侧和机壳之间的7mm窄缝进入到风扇中,再从主板上部的散热器鳞片向后吹出。整个风道十分狭窄,而且小风扇的能力孱弱,吹出的气体几乎感觉不到。这样的电脑,如果是用来打字,看网页还能保持比较安静,但稍加负载,做一些需要性能的工作,风扇就会瞬间提高转速,噪音随之而来,比如处理音频,编辑大图片,播放4K视频,运行AutoCAD,等等,都会显得散热系统力不从心;而且,由于散热的限制,在BIOS中如果调高性能,风扇就会持续高速运转,令人不安。
我这样的人总会追求完美,不愿意长期使用这样的电脑,因此便想到了改造NUC13Pro的散热系统。本来,如果利用它原有的机壳,也可以在它上面开大口,安装大型散热器和风扇,但是,这样做没有多大意义,而且增加了改造难度,还不如干脆自己设计制作一个属于自己的小机壳更好。用合金铝板来制作机壳没有技术难度,投资也很低,但是却会出现一个关键问题。在东北,一到冬季室内的湿度就会下降到10%左右,只要你在室内走一圈再回到电脑旁,身上就会出现静电,如果你接触任何金属外壳的电器,都会打出火花,手指被电击,这种放电最容易干扰电脑的运行,可能随着啪地一声打火,电脑就会突然黑屏、重启。这种经历我有过许多次,因此,现在设计制作任何电气设备,我都会注意不采用金属外壳,起码不要采用金属面板,避免这种静电放电。因此,这一次我使用了3/5mm厚度的亚克力板材制作了一个小型机壳,尺寸为116X114.3X61。机壳的上部用3mm板,完全用焊接胶粘合,下部底板用5mm板,安装了4个角铝,用螺栓固定上部机壳,拆卸方便,机底要固定两条支脚,利于底部排气。
主板的四角安装4根螺柱,利用它们把主板固定在底板上。在机壳的面板上要加工出两个USB-A端口、一个d3.5音频接口和一个开关按键口;同时,还要在面板的中间开出一片网孔;机壳的两侧板和底板都要在内部加工出凹槽,底板在凹槽内再加工出栅格通口。顶板上加工出一个92X92的方口,用来固定风扇;在背板上需要开出很多口来配合一堆接口,考虑到这里也需要出风,因此我干脆就在接口区开出一个条形大口,既可以让所有的接口都裸露出来,又能出风。最后,背板的上部两侧还要开出两个圆孔,用来安装WiFi插座。
最关键的是散热器的选择。原来的散热器和风扇已经被我扔掉了,我选的是利民AXP90-47纯铜散热器,它的尺寸是95X93.5X47;配合一个92X92X15的薄型风扇。我发现薄型风扇的效率明显低于标准厚度的风扇,这样,在相同的风量下,25mm厚的风扇转速更低,噪音更小,于是,我又买了一个92X92X25的标准风扇,替换了原来的薄型风扇。这一款散热器的底座显然是不能匹配NUC13Pro主板的。它的底座宽度超过了主板CPU散热器的4个固定螺柱的宽度,因此,需要把底座的四角都加工出缺口,来适配主板;而且,在CPU的上方有一个较高的芯片,左侧也有一个较高的电感,在这两处都要把散热器底座铣出凹槽。通过这些改造,散热器底座已经能够适配主板了,但是,在主板边缘处的一个备用插座的高度还是会和散热器鳞片干涉,需要把这个底座剪除才能完美地让散热器就位。但是怎样固定散热器?一些DIY方案是采用特殊的大型支架,把散热器固定到主板的4角螺栓孔之上。该方案的缺点是,散热器会使主板产生一个较大的弯折应力,时间久了就容易引起一些焊点的脱焊故障,容易损伤主板。显然,最佳固定方式还是要把散热器直接固定到原来的4颗螺柱上。为此,我利用2mm铝板制做了两个小型支架板,在散热器的底座上重新打孔铣槽,安装了这两个支架板,再在散热器的顶部,用锥子扩宽鳞片,从上部插入螺刀,把4颗M2螺栓拧紧,固定了散热器,结果相当完美。观察安装好的散热器,还是有些担心,因为鳞片和主板一些元器件的距离太近了,可能只有0.2-0.3mm,如果一旦有哪个器件碰到了鳞片,在通电的瞬间就会烧坏电路,让前功尽弃,造成损失!考虑良久,我还是在CPU和散热器之间加入了一片紫铜片,垫高了散热器0.8mm。这片紫铜片取材于原来设计的硬盘散热器,也是从原机壳上拆下来的。需要注意的是,在垫片的两面都需要均匀涂满硅脂。
我设计的风道是下压式的。空气从暴露在机顶的风扇口进入,向下流经散热器鳞片,一部分空气会从机器的面板网孔排除,一部分会通过主板两侧的缝隙向下,最后从底部的栅栏排出,还有一部分从主板后方的缝隙向下,最后从接口处的条形开口排出。底部的空气流通带走了硬盘和内存的热量,由于风量比以前增加很多,散热效果更好。
原机的硬盘散热设计非常糟糕,设计者想利用一个安装在机壳底部的紫铜片作散热,尽管他们设计了看似合理的安装尺寸,但毕竟这个尺寸非常不精确,无法保证准确的位置,而且,硬盘上的控制芯片和存储芯片的高度还有0.18mm的差异,结果,我原来的机器在安装好以后,硬盘的控制芯片根本接触不到散热器,只有存储芯片的一部分能接触到,这一点从散热垫的痕迹就能看得出来。我的解决办法是,用一个硬盘专用的铝合金散热器,加工出一个0.18mm深的平面,涂上硅脂,用丝线把它直接帮在硬盘上。
原机的WiFi天线设计也是相当尴尬的,还不如笔记本天线。它是一对很小的金属片,贴在原机的机壳顶部两侧,但是,糟糕的是,在天线下面就是内部金属顶壳,金属板刚好紧贴天线,几乎就成了天线的屏蔽板,我奇怪这些设计人员不懂无线电原理吗?这样的天线会有怎样的灵敏度?我把两条天线电缆剪断,接上一对高频插座,然后把插座固定到机壳背板上部,我用两个外接天线取代了原机的金属片,现在WiFi的效果提高了很多。
风扇的驱动是一个不宜解决的问题,因为原设计的风扇是一个5V0.65A的大电流低压扇,而一般的CPU扇都是12V小电流的类型。我找到了tb上的特制转接板,专门用来作NUC改造使用。这种转接板属于DC-DC升压板,能把5V电提升到12V,并且还能传递BIOS的风扇转速控制PWM脉冲。使用它的优点也就在于能在BIOS中设置转速,但是,提升电压方案大大降低了转换效率,会多消耗电能,风扇的转速也会受到CPU工作状态的影响,并不理想。最后我利用DC-DC降压模块,改造了一块驱动板。具体的方法是:去除两个接线端子;去除原来的电解电容,改为贴片电容;去除原来的调压调流多圈电位器,都改为固定电阻;把立式安装的电感改为卧式安装;把取样电路的上下取样电阻更换为30K上电阻、22K下电阻,再把一个10K热敏电阻并联在下取样电阻上;最后增加一个启动电路,用5V电压控制。经过这样的改造,这块转换板尺寸变小了,输出电压会随着温度变化,22°C时输出6.5V电压,50°C时输出12V电压,也不需要调整。转换板的输入电压直接取自电脑电源适配器的输出电压19V,控制电压取自USB-A端口的+5V电源脚;输出端连接风扇的1(-)、2(+)脚;把转换板固定到机器的左侧板凹槽内。
开关按键的制作也需要细心。用一小块5mm亚克力板加工出一个带有边缘延展的小按键,在其中心钻一个d3孔,在孔中胶合一个小金属圆柱,修剪这个圆柱的长度为1.3mm,使之刚好可以接触到主板电源开关。
至此,改造全部完成,把整机组装好即可通电了。经过改造的NUC效果不错,风扇噪音基本听不到,干一些重活儿时噪音也很小,并且风扇不会随着功耗的变化忽然加速,体验好了很多,CPU的温度始终在32°C左右,终于可以安心地使用这台电脑了。
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