【DIY日记20230923-呲铁18C小车床的改造纪实】
2023-09-24 10:15:48
  • 0
  • 0
  • 0

(1)小车床选型:

拥有一台小车床是我青年时的梦想。那时刚刚大学毕业,开始了工厂生活,见到了厂里的机加车间中很多的机器设备。心中的羡慕无以言表,多希望自己能拥有这样的车间,实验室,可以随心所欲地把自己设计的产品制造出来!可是当时我的工资仅有45¥每个月,哪里有条件购买微型机床。于是这个夙愿就隐藏在心里很多年,一直到今天我才把它实现了!

如今的市场上,已经有各种类型的小车床,如何选择它们却不是一件容易的事。第一个问题,是机床的设计、功能、用料、精度;第二个问题是机床的尺寸和重量;第三个问题是机床的价格,只有这3个问题都得到满意的解决才可能选择它。

先说第一个问题。像机床这种工业品,一分钱一分货的道理十分突出,不要指望廉价的产品会有好的素质,尽管很多廉价的小机床采取革新设计,功能很多,但是它们的其他方面都不会太好。例如,大轴孔的车床主轴系统的刚性较差,不使用优秀轴承的机床在精度和寿命方面隐患都比较大。

首先,廉价的小机床普遍采用电子调速系统。这种系统在低转速下力矩下降明显,几乎无法使用,只能用中、高速区域,那么在加工螺纹等精密零件时就会出现问题了;因此,最好选择带有标准车床齿轮箱的产品,这类产品的低速档力矩会呈线性增加,大大提高了加工性能;有一些产品采用更换皮带的办法来调速,这种设计也是不可取的。尽管用皮带减速可以增加低速力矩,但是在使用当中频繁更换皮带十分麻烦,很不实用。

其次,尽管普及类小车床都带有自动走刀系统,但是,简单的设计并不支持螺纹加工,仅仅支持两个进给量的自动走刀,并且还要依靠更换挂论来改变进给量。这种设计不能接受,因为螺纹加工非常重要,不能没有。即便是有螺纹加工功能,也采用更换挂轮的方式来调节,实际使用起来也是相当麻烦的。理想的设计还是传统的工业机床方案,直接在主轴箱内装有齿轮离合器,依靠手柄来快速调节进给量和螺纹规格。因此,床头箱带有4个手柄的车床才是最理想的设计。但是,这种设计的产品往往都尺寸大,份量重,价格高昂!这样的条件给我的选择带来了很大的困难。

最后,必须要考虑的是自己的居住条件。我的家在14层居民楼上,我查阅了国家的居民楼楼板承重规范,正常是200kg/m2,我已经有了一台小铣床,如果再并列放置一台小车床,总重量就很可能超标,这是非常危险的,有严重的事故隐患,这个条件大大限制了我选择理想小车床的范围,只能选择重量低于150kg的产品,而且,如果分量过重,运输、搬上楼也会出现较困难。

这种尴尬是无法解决的!完全限制了我的选择,除了选择体量最小的产品别无他法。最终,我选定了呲铁18C微型车床,它的尺寸小于1000mm,重量和一个成年人一样。

这台微型车床的价格较高,消耗了我一个多月的工资。它的优点显而易见,使用了高阶主轴轴承,各处的刚性设计都不错,加工精度也比较高,这些基础素质都比廉价的小车床理想。它的主轴电机仅有550W功率,也采用电子调速,走刀系统也要依靠更换挂轮来改变走刀量和各种螺纹加工规格。在走刀系统上它增加了电子数字尺,可以显示出X/Y数字尺寸,大大方便了工作。

然而,在这个价格线上,并不可能存在完美的作品,即便是价格提高数倍的德国迷你魔,也一样不能完美。到货的机器我首先注意到了,它的主轴系统设计缺陷较大。主轴依靠两级皮带轮减速,使用的电机有额定5000rpm的转速,经过减速的主轴转速还是很高(1250/2500rpm),而实用转速一般都在500rpm以下,为了达到这个转速,就需要用电子调速来降低转速,但是,这种调速系统转速越低,力矩越小,在低速下,可以用手轻易抱住卡盘,旋转力矩不够,这就不可能加工硬金属了。而且,转速越低,力矩越小,低于200rpm以后基本是不能使用的。我再观察,主轴皮带轮使用了仅仅6mm左右的超细三角带,皮带轮很小,能传递的力矩有限,这样的结构怎么能加工钢材呢?可见,对这台机床进行改造是唯一的出路。我知道,有一些俄罗斯的爱好者购买了中国产的小机床,然后都进行了一系列改造,于是我查阅了大量的国内外资料,设计了自己的改造方案。

(2)主轴系统改造:

鉴于原始结构的原因,不可能改装主轴齿轮箱,只能利用现有位置改造皮带传动系统。我选用了10mm的洗衣机用O型三角带,这种皮带的带轮最小直径可以在d50mm,如果选择13mm的A型皮带,带轮的尺寸就太大了。为了增加传送力矩,我本想用双皮带系统来联动过轮和主轴,但也是受到原结构的限制而无法实现。第一级和第二级减速都用1:2,就相当于4倍减速。提高减速比的目的是为了得到更实用的转速范围,并增大力矩。这些皮带轮都采用7075铝合金来制作,我选择了外加工,结果很好,得到的4个皮带轮重量轻,精度高,轴孔和原来的轴、轴承的配合非常精准。皮带直接购买尺寸合适的O型洗衣机皮带(462mm),价格很低。

原来的直流电机带有一个AC-DC调速器,它在低速运行时力矩很小,完全不堪使用,我决心更换它,换成一个现代伺服电机。伺服电机在额定转速到0转速这个区间的力矩输出都恒定,不会因为转速降低而减小力矩;而且,伺服电机的效率更高,在同等体积下可以有更大的功率。最后我选择的是普菲德730W2000rpm伺服电机套装,带有专用的驱动器(必须要注意,电机的尺寸能够安装到原来的位置,我选的电机拆掉了后盖,并在主轴箱侧板上重新打孔,才得以正确安装)。由于缺乏知识,我对这种现代化高精度电机完全无知,便跑到B站学习了一周,那里有完备的免费课程,讲述了伺服电机、步进电机的原理,选型,设计,操作,等等一系列知识,通过这一周的学习,我完全掌握了两种电机的使用。

普菲德伺服电机驱动器有4个按键,M/-/+/S,它带有LED数码显示屏。它的原理就是利用存储器来保存设置的数据,来指定电机的功能和参数。驱动器上电以后会自检,正确以后显示Ready,这时点动M键会在Ready、Pn、Fn、Un几个功能之间循环,每个功能都是一组存储器地址,在这个地址长按S键就能进入地址,显示出内部记忆的数据,改变这个数据可以用-、+、S键来做,最后长按S键保存,退出。可以按照说明书中的表格来设置电机的各种功能。

伺服电机可以使用两种方式来驱动。脉冲方式和模拟方式。前者需要有前端控制器,发出一连串的脉冲,用脉冲频率来控制转速;后者更简单,直接用0-10V模拟电压来控制电机的转速。我自然选择了后者控制方式,并设计了控制面板电路,可以用电位器调出0-10V的精密电压。驱动器的参数设置有:Pn307(模拟量的0速浮动值,我设定1788);Pn000(设置00,电机正转,模拟量控制);Pn308(设置2000,最高转速rpm);Pn527(设置5,用于锁轴功能);Pn529(设置12,用于反转功能);IO CN1 插座的(23)脚作为Enable功能;(11)脚锁轴;(13)脚反转;(2)脚输入模拟电压;(14)脚输入24V电压;(1)脚接地。

由于原车床的主轴箱内部容积有限,我制作了外部电控箱,容纳两个驱动器和3个开关电源,并增加了散热风扇。

(3)走刀系统改造:

电子挂轮已经被我国的机加工爱好者开发出来,并作为商品在tb中出售了。这种控制器体积小,价格低廉,功能丰富。它的功能是,让走刀系统有独立的步进电机驱动,并可以和主轴的旋转方位同步,从而实现自动化走刀功能,并支持自动走刀、手动走刀、螺纹加工、键槽加工、自动往返、卡盘分度等等许多实用功能。它是一个由单片机开发的小系统,能发出各种需要的数字脉冲信号,接受限位行程开关信号,整个控制器可以直接安装在车床的主轴箱内。我把它的外壳去掉,安装在DIY的主轴箱控制面板上了。

这种控制器可以设定很多参数,可以配合不同结构的步进电机,光电编码器,因此适应范围很广,使用方便。它省却的参数是1600个脉冲对应步进电机旋转1圈,对应每转1000个脉冲的光电编码器,可由24V直流电源供电。

步进电机的选择主要考虑力矩。如果你采取步进电机直连丝杆的结构,就需要选择较大力矩的规格,常规推荐是大于3.2NM,我的见解是大于6.2NM为好;如果你要通过减速比为1:2的齿轮减速,电机的规格就可以选择3.2NM,从而减小电机的体积,降低价格。我的呲铁18C小机床位置有限,很难安装大型步进电机,我选择了普菲德86系列4.2NM的电机,并设计加工了平板支架,把它置于车床的左前方下部,在丝杆的前面,然后通过原机携带的80齿、40齿两个齿轮来减速。由于原40齿小齿轮的轴孔为d12,而新电机的轴径是d14,我就利用这台机床,在主轴改进以后进行了加工,然后用铣床加工了键槽,把这个齿轮用过渡配合安装到电机上了。两齿轮的配合要精确调整,让间隙最小。

步进电机也是套装,也带有驱动器,只不过它的MA860型驱动器更加简单,尺寸更小,分别把驱动器的DIR+/DIR-/PUL+/PUL-/GND/V+端子和电子挂论控制器的相应端子连接,把驱动器的A+/A-/B+/B-和步进电机的相应端子连接(注意,因为增加了齿轮减速器,使得丝杆的旋转方向和控制器的指示相反,因此需要对调A+/A-两个段子),控制器就可以正常工作了。我还制作了两个限位行程开关,但是,电子挂轮控制器要求的行程开关是常开型,我的是常闭型,所以我就用三极管组成了电子开关,转换了右侧行程开关的功能,左侧的开关换了接点。

电子挂论控制器安装就绪以后,需要几步设定参数才能正常工作,按照说明书进行调整,验证主轴的旋转方向;验证步进电机的旋转方向;设置步进电机的每转脉冲数。完成这些设置以后,走刀系统的工作就全部正常了。

结果:主轴的可调转速范围在0-500rpm之间,低速性能极好,甚至可以在1rps的速度下旋转,而且各级速度的力矩都大大提高了,休想用手抱住卡盘!但是LOCK功能还是不能和步进电机媲美,在抱死主轴的情况下,如果施加在主轴上的力矩大了,它还是会有一定的角度偏移,但撤销力矩以后它还会回到原位。

电子挂轮系统工作非常好,控制自如,功能很多,力矩充沛,但仍有一个安全问题。我设计的行程开关是可以保证大托盘不会撞击卡盘和尾架,但如果把小托盘旋入,就可能发生小托盘的碰撞,因此,在操作当中还是需要认真,可能下一步的改进我会把行程开关做成可滑动改变位置的结构,可以通过随意调整来保证工作安全。

原机携带的电子尺不得不废掉了,有些可惜。

总结,此次改造计划非常成功,效果优异,成本也不低。


 
最新文章
相关阅读